Bandkabeln bröts och motorn slutade ha kontakt. En soft sinusmotor som inte är lätt att få tag på. Bytt till samma motor som nyare T44or har. Den är något större så fick fräsa ur ganska ordentligt. Mycke fint spån blev det som fastnade överallt. Förstår inte hur man lossar på boggien från chassit.
Nu sitter motorn på plats och spinner fint. Den slår inte i någonstans. Jag placerade eltejp i urgröpningen för motorn och en liten tejp ovanpå motorn för mjukare gång
Det som behövs nu är nya kardaner som är kortare än orginalet.
Ordentlig rengöring krävs. Inte bra med metallspån in i kugghjulen.
Jodå...Till slut gick det. Pillade bort toppen på boggien. Nu kommer jag åt att få bort allt spån som fastnat. Kunde ha tänkt på det innan jag fräste
Jäklar vad jag missade. Hjulaxlarna skulle ju monteras först, sen fjädrarna. Inte 100% passform.
Kommit en bit. Dock kom hjulaxeln fram något åt sidan så stötdämparen gick inte att montera enligt instruktionen. Försökte få den rätt, men det ville sig inte riktigt. Ganska svår modell, men rolig när man får lite problem. Det är ju det som är utvecklande. Måste ju läsa på ordentligt i marginalerna för att det ska bli rätt. 99kr var inte så farligt för denna modell.
Printad i Anycubic mono 5 målad med Tamiya XF3 och airbrush
Bommen slår i vid högsta läget så måste korta av bakdelen
Skrivit ut i PLA istället för resin. Mycket enklare och stabilare
Lätt att printa många
Servohållare som monteras fritt efter behov. Man får klippa längden på stötstången beroende på hur djupt ner servot är placerat. Kanske under både XPS och plywood om man placerar servot under bordet (landskapet) så att säga.
Testar först med ett litet diorama med installation av servon undertill
Först ett litet diorama för att testa alla måtten och att servona och linkaget funkar till bommarna.
Bommarna styrs med en arduino nano och 2st servo. Strömmen fås via mobilladdare via en monterad USB C